管道运输,是中国的新兴运输行业,在国民经济和社会发展过程中起到十分重要的作用。云南某矿山管道公司成立于2008年,昆钢旗下,位于云南玉溪,主要从事铁精矿输送。从1986年起,为了解决现场铁精矿运输问题,管道就已进行多次规划,由于现场产能日益提升,传统的陆路运输已满足不了现场生产需求,改革势在必行,2003年8月开始建设,2010年10月投入使用。管道输送压力,管线长度,管路敷设复杂程度均为当时世界第一。管道的铺设为公司节约了大量的运输成本,通过了解,每吨铁矿石的运输成本相较于陆路运输下降70元,每年运输量在350万吨,节约成本2.45亿。公司管道起点为玉溪市新半县戛洒镇大红山矿区,终点为昆钢厂区的球闭厂.管道全长171公里,跨越崇山峻岭,设3个泵站(1号泵站位于戛洒镇,海拔670米,2号泉站位于新化乡,海拔1454米,3号泵站位于富良棚镇,海拔1854米);4个压力检测站(1号站海拔2010米,2号站海拔1300米,3号站2232米,4号站1900米);一个终点脱水站(海拔1890米,位于昆钢本部),生产运输条件极为苛刻,对管线阀门要求很高。
在管道液固两相介质输送过程中,铁矿浆浓度高,料水比约为60%左右,硬度高,杂质多,因此在矿浆输送过程中对设备要求很高,几乎全部采用进口一线品牌阀门,如美国MOGAS球阀,德国Argus-Flowserve球阀等,但即便如此,管道阀门依然磨损严重,给企业带来极高的运行成本。
正值新旧动能转化政策推广之际,各行业企业都在通过新的科技革命和产业变革形成新的发展新动力,新技术、新产业、新业态、新模式等形成的动力正逐步替换传统的发展模式,通过新技术代替旧技术,淘汰使用过程中高价低能的产品,提高生产效率的同时降低成本,节约支出,对企业的高质量发展有重要意义。
2017年初,客户对于现场使用十分恼火,不厌其烦,通过了解,知道了我公司的陶瓷阀,在耐磨性能上及其卓越,于是马上联系,到我公司考察,在看到我们的齐全的生产设备以及成熟产品,同时了解相似工况的丰富业绩后,极为兴奋的邀请我们去现场了解情况,我们的技术人员赶到后了解情况。客户现场在铁矿浆输送最早使用MOGAS不锈钢球阀DN50口径,价格高,使用时间在半年左右;介质为高浓度的铁矿浆,里面含有杂质铁屑螺丝钉等,压力在1Mpa左右,工况比较恶劣,现场阀门极易被磨损冲穿,影响现场生产,频繁更换阀门增加了现场工作量和维修成本。我司技术结合现场早期使用阀门的情况,就矿浆输送(浓度、流速、硬度)等问题进行详细沟通,经过多次现场调研沟通,我司建议使用FCCV1系列陶瓷球阀替换现场阀门。该系列陶瓷阀门采用结构陶瓷,硬度高,耐磨损耐冲刷,同时跟介质接触到部分都是陶瓷材质,确保密封可靠且寿命长久。
2017年11月首台陶瓷阀门上线使用,正常运行1年半时间,效果非常好,远超客户预期,为进一步了解阀门的实际磨损情况,2019年4月趁现场检修,客户将阀门拆下查看内部情况,阀座,阀芯,等陶瓷件均完好,未出现明显磨损,现场人员非常满意。


2019年7月份,客户反馈现场阀门开关不顺畅,目前已经拆下,发现有铁钉卡住,陶瓷仍然完整,将杂物取出后继续使用。

2019 年8月,客户根据之前陶瓷阀使用情况考虑,又采购一批DN100口径陶瓷阀,之前进口金属阀磨损严重,使用半年时间左右。
2019年10月金泰美林阀门DN100陶瓷开关阀正式上线,用作高浓度铁矿浆输送工况,介质中含62-68%的铁矿浆,一端为清水,一端为高浓度矿浆浓度高,压差0.6Mpa,常温,使用工位:HV-2151、HV-2111。

截至23年12月,现场DN100的阀门共使用4台,其中有3台在现场仍正常使用,一台阀门陶瓷件出现磨损,球芯阀杆位置变形,通过返厂分析由于长时间使用,加速了球芯和阀杆之间的磨损,导致开关不到位。持续使用4年多,远超预期,性价比高于进口阀门。


